2007年我东至华源纺织公司紧紧围绕“节能优先、效率为本”这一基本方针在节能减排上做文章,使吨纱﹙折标﹚用电量由2006年度的1516KW.h下降到2007年度的1454KW.h,下降率4.1%。吨纱﹙折标﹚用水量由2006年度5.72吨,下降到2007年度4.01吨,下降29.9%。具体做法是:
一、领导重视、组织健全
公司领导始终将节能降耗作为大事来抓。公司成立了以分管生产副总挂帅,能源办公室牵头,各生产单位主要领导参加的能源管理小组,负责公司能源管理考核工作。
二、提高公司用电管理水平,是我公司节电工作投入少,产出多的有效方法。
1、进一步完善计量工作。只有建立完善的公司电能计量,才能了解公司用电,才能分析节能环节,采取节电方案,才能开展用电运行控制和调节,才能促进各单位改进用电效率,推进节电管理、节电改造。
2007年我们进一步完善了计量工作,在加强表计管理,增加表计数量,真正做到“有用电点、就有表计量”的同时,完善了抄、报表制度。
2、修订、完善能源消耗考核定额和管理制度。早在2006年10月份总经理召开专门会议,研究、布置2007年度的能源消耗考核定额和考核方法,按“统进统出考核,完善基础定额”要求,对2007年度能源指标进行了提高和完善。改变过去的考核方式,使考核方法更科学,更透明,可操作性更强。并将这些写进2007年度各单位责任书中。极大地调动了各单位和个人的节能降耗积极性。
3、加强生产运转用电、用水管理。
公司成立了二个能源管理小组,一个是由公司能源办牵头相关单位参加,每周不定期对各生产车间能源使用情况进行检查。另一个是由公司领导带队,相关职能部门参加对运转中、夜班能源使用情况进行检查。从而杜绝了开空车,长明灯、长流水等跑、冒、滴、漏现象。
4、充分利用变压器的容量,力求三相平衡。一个企业的用电损耗,有30%以上为变压器损。改造变压器投入太大,只有充分利用变压器容量,力求三相平衡,是减少变压器损耗的关健。2007年公司结合倍捻机改造的契机,调整了各变压器的负荷。将一台原1000KVA的变压器调换为315KVA的变压器。
三、加大设备改造力度,采用先进的节能技术,向科技要节能降耗。
1、采用变频器等先进节能技术。我们在空调上成功采用变频对风机进行改造,使空调吨纱年均用电下降了51.66%。2007年度我们在纺纱主机上成功采用变频技术进行改造。目前,我公司变频器使用量以达200多台套。为公司节约了大量的能源。
2、自愈防爆式电容器对大功率电机进行就地无功补偿。在我公司配电设计时,无功补偿方式为低压配电室电容集中补偿。这种方式对电机、低压电缆无功补偿作用不大,而且易产生过补偿现象。为此,在充分利用好现有无功补偿设备的基础上,对大功率电机采用自愈防爆式电容器进行就地无功补偿。使15KW的电机运行电流下降3-5A,公司功率始终保持在0.95以上,无电容过补偿现象。达到节能的目的。
3、淘汰能耗高、效率低的制冷和除尘等设备。公司原有的制冷设备为86年武汉生产的螺杆冷水机组,四台套设备,单机装机容量达300KW,公司从节能出发,采用单台装机容量86KW的电子制冷机组代换原有的螺杆冷水机组,为公司节约了大量的能源。同样,采用了耗能低,效率高的蜂窝除尘机组代换了原有的能耗高、效率低XLZ型除尘机组。
4、借助纺纱主机的PLC控制系统,在不投资的前提下,根据据生产的需要,改变配套风机等清洁设备的运行时间参数。在零投资时,一年为公司节约电费十多万元。
5、采用高效节能灯具对厂区和生活区路灯进行改造。
四、二○○八年度节能工作计划安排。
1、进一步加大完善能源管理制度和考核方法。
2、对纺纱主机采用节电器进行改造。主机设备用主占公司总用电量的80%左右。其运行多为恒速运行。但在设计时功率又有一定的余量,在频繁启停过程中产生浪涌,瞬流及谐波等,增加线损,降低电机效率。因此,有必要对其进行改造。现在我们已经完成了细纱主机节能器改造的试验,预计对200台细纱机改造需要资金300万元,年预计节电302万千瓦时,年可节标煤1220.08吨,投资回收期约18个月。
2、采用变频器、PLC、变送器等进一步完善对空调风机、水泵的改造。提高车间空气调节智能化水平,进一步减少吨纱用水、电量。
3、采用一拖五的变频等技术改造空气压缩机的控制方式,实现无人值守的同时,节约用电量。
4、采用变频技术对日本进口的村田自动络筒机进行改造。通过试验,四个月即可收回投资。
安徽东至华源纺织有限责任公司
二〇〇八年四月十七日
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